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電滲析設(shè)備16

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更新時(shí)間:2023-04-16 09:05:56瀏覽次數(shù):366

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產(chǎn)品名稱:電滲析設(shè)備16產(chǎn)品介紹:電滲析設(shè)備16電滲析器工作基本原理  隨著我國(guó)對(duì)工廠排水要求的增加,電滲析器成為工廠處理污水的一種方式

詳細(xì)介紹

產(chǎn)品名稱:電滲析設(shè)備16
 
 
 
產(chǎn)品介紹:
電滲析設(shè)備16
電滲析器工作基本原理
  隨著我國(guó)對(duì)工廠排水要求的增加,電滲析器成為工廠處理污水的一種方式?! ?br>  電滲析法的水處理流程是,原水(自來(lái)水)經(jīng)過(guò)活性炭濾罐、線繞濾心罐以后進(jìn)入電滲析器,經(jīng)過(guò)電滲析器的電化學(xué)處理后分為三路:一路是極水,直接排掉;一路是淡水,經(jīng)過(guò)換向電磁閥閥門(mén)進(jìn)入淡水貯水桶,以備進(jìn)一步離子交換,制成純度更高的純水;還有一路是濃水,是被析出的離子濃度很高的廢水,也要經(jīng)過(guò)換向電磁閥閥門(mén)才能排出機(jī)外。從電滲析器內(nèi)流出的3種水中,淡水約占百分之45~50,濃水約占百分之40~50,極水約占百分之10~15?! ?
  電滲析器不僅可以作為離子交換的前處理裝置,減輕后級(jí)的負(fù)擔(dān),提高水質(zhì)純度,也可以單獨(dú)用于水質(zhì)軟化,供給鍋爐用水,還可用于鹽堿地帶 水質(zhì)脫鹽及脫堿、提高飲料品質(zhì)、廢水處理、回收有用金屬以及醫(yī)療保健等?! ?
  電滲析器輸出端的濃水通道和淡水通道不是固定不變的,這是因?yàn)闈馑ǖ朗褂脮r(shí)間一長(zhǎng)就會(huì)積聚很多鹽類(lèi)和雜質(zhì)沉淀物而造成堵塞,使淡水品質(zhì)得不到保證,所以要經(jīng)常更換濃、淡水通道,但又不宜過(guò)分頻繁,以免濃水混入淡水貯水桶,一般以每個(gè)班次(8h)換向一次為宜。
  滄州市利佳水處理設(shè)備有限公司是一家專業(yè)的反滲透設(shè)備、電滲析設(shè)備、電滲析器企業(yè),根據(jù)電滲析原理設(shè)計(jì)電滲析裝置,應(yīng)用在水處理、膜分離、過(guò)濾的設(shè)計(jì)、研究開(kāi)發(fā)和制造加工及工程承包安裝調(diào)試于一體的的企業(yè)。
鹽水高溫電滲析淡化方法,采用高溫對(duì)鹽水進(jìn)行淡化,將鹽水通過(guò)離心泵打入超濾預(yù)處理裝置,將經(jīng)過(guò)預(yù)處理后的鹽水通過(guò)離心泵打入夾套式電加熱罐中加熱升溫至60~80℃,然后再送至裝有分子篩的吸附罐中靜置4~6小時(shí),再送至夾套式電加熱罐加熱至60~80℃后由離心泵送至電滲析裝置的濃淡室中,并向濃淡室中加入0.05~0.1mol/L的鹽酸溶液;在電滲析裝置中配制濃度為0.2~0.3mol/L的Na2SO4溶液,將Na2SO4溶液經(jīng)離心泵打入電滲析裝置的極室,直至電滲析裝置淡化室出口產(chǎn)水電導(dǎo)率降低為500~800μs/cm時(shí),通入淡水罐。本發(fā)明的鹽水高溫電滲析淡化方法采用超濾預(yù)處理結(jié)合高溫電滲析可對(duì)高鹽水進(jìn)行有效淡化,提高了電滲析的極限電流,減少了極化沉淀,延長(zhǎng)了電滲析裝置的運(yùn)行周期。
采用電滲析法脫除模擬生物柴油工藝廢水中的無(wú)機(jī)鹽(硫酸鉀),研究了電滲析過(guò)程因素對(duì)脫鹽效果的影響,討論了甘油的存在對(duì)電滲析脫鹽工藝的影響.論文對(duì)電滲析濃縮回收生物柴油工藝廢水中硫酸鉀可能性進(jìn)行了探討,同時(shí)估算了電滲析處理模擬廢水的耗電量及脫鹽的運(yùn)行成本.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,采用電滲析法能夠有效地脫除模擬生物柴油工藝廢水中的硫酸鉀;增加物料流量,對(duì)脫鹽效果基本沒(méi)有影響,但可以減少耗電量;少量的可溶性有機(jī)物甘油對(duì)脫鹽效率沒(méi)有產(chǎn)生明顯影響.分析結(jié)果表明該法濃縮回收硫酸鉀溶液在技術(shù)上是可行的;電滲析處理模擬的生物柴油工藝廢水能耗在0.40~2.76kW•h/m^3之間,成本為0.35~2.07元/m^3.
目前很多的化工生產(chǎn)過(guò)程中都會(huì)用到中和工藝,由此產(chǎn)生大量的工業(yè)廢水,如溴化丁基橡膠廢水和廢堿液等,如果不能回收廢水中的有用資源而直接排放,這些廢水不僅造成二次污染而且還會(huì)導(dǎo)致資源的浪費(fèi)。因此從環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)成本的角度,化工廢水的處理都亟須與綠色的、環(huán)保的化工技術(shù)耦合,實(shí)現(xiàn)無(wú)二次污染又能使資源再循環(huán)利用的污染治理新工藝。 雙極膜電滲析技術(shù)有一顯著的特點(diǎn):在直流電場(chǎng)中,雙極膜中間層能發(fā)生水解離,產(chǎn)生氫離子和氫氧根離子。因此雙極膜電滲析技術(shù)用于處理化工廢水,可以使廢水中的鹽轉(zhuǎn)化成相應(yīng)的酸和堿,回收的酸和堿又可以用于化工生產(chǎn)過(guò)程的中和工藝,同時(shí)處理后的廢水又可以達(dá)標(biāo)排放。本論文采用雙極膜電滲析技術(shù)處理了兩種典型的化工廢水:如溴化丁基橡膠廢水和廢堿液。得出的主要結(jié)論如下: (1)對(duì)雙極膜電滲析處理模擬的溴化丁基橡膠廢水進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果表明,濃度為11000-16000mg/L,酸和堿的初始濃度為0.10mol/L,電流密度為30-50mA/cm2,可得到較高的電流效率和較低的能耗;而且在高電流密度條件下操作,能耗和電流效率都比較高。在工藝條件下處理含濃度為16000mg/L的模擬廢水時(shí),可將濃度降至133.9mg/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于工業(yè)廢水的排放標(biāo)準(zhǔn),因此采用該工藝處理溴化丁基橡膠廢水是可行的。
針對(duì)某油田廢水處理站電滲析裝置水的利用率低以及設(shè)備維修費(fèi)用高等問(wèn)題,將人工手動(dòng)倒極改為自動(dòng)頻繁倒極,并采用降壓倒極技術(shù),同時(shí)對(duì)濃水罐溢流方式和極水系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,達(dá)到提高淡水水質(zhì)、水利用率和經(jīng)濟(jì)效益的目的。
工業(yè)廢水處理工藝及裝置,具體涉及一種火電廠脫硫廢水電滲析再濃縮裝置,沉淀池的入口與氧化池的出口及多介質(zhì)過(guò)濾器的入口相連通,多介質(zhì)過(guò)濾器的出口與調(diào)節(jié)池的入口相連通,調(diào)節(jié)池的出口與氧化池的入口相連通,調(diào)節(jié)池的第二出口與電滲析裝置的入口相連通,電滲析裝置的陰極極水出口與沉淀池的入口相連通,電滲析裝置的陽(yáng)極極水出口與氧化池的入口相連通,電滲析裝置的電滲析濃水出口與蒸發(fā)結(jié)晶裝置的入口相連通,電滲析裝置的電滲析淡水出口與反滲透裝置的入口相連通,加藥箱的出口與氧化池的入口相連通,第二加藥箱的出口與沉淀池的入口相連通。本發(fā)明電滲析濃縮倍數(shù)高,減輕了后續(xù)蒸發(fā)結(jié)晶的負(fù)荷,降低了投資和運(yùn)行成本。
 

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