詳細介紹
瀘州市白酒污水處理設備
瀘州某釀酒廠秉承了傳承百年的秘制釀造技術,依靠百年積淀而成的有機酸窖泥,釀制出具有瀘州*風味的優(yōu)質(zhì)白酒。白酒釀造過程中產(chǎn)生一種高COD、高SS含量、高色度的,成分復雜的白酒廢水,且廢水中有機物多為碳水化合物,容易實現(xiàn)降解、可生化性較好[1-2]。在處理白酒廢水和與其相類似的釀造廢水研究中,有很多方法雖然去除效果很好,且系統(tǒng)運行穩(wěn)定,但均存在不同程度的活性污泥發(fā)黑、曝氣不足的現(xiàn)象[3-8]。因此采用“IC+二級A/O”工藝處理該企業(yè)排放的白酒廢水。 瀘州市白酒污水處理設備
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廢水及分析方法
廢水主要來源于該企業(yè)新老廠區(qū)排出的釀酒廢水。針對該酒廠釀酒廢水排放的實際狀況,進入該廢水處理系統(tǒng)的綜合廢水設計進水體積流量為500m3/d。對企業(yè)廢水連續(xù)監(jiān)測,綜合廢水COD≤12g/L,BOD5 ≤7g/L,pH為4~5,SS、NH3-N、TN、TP的質(zhì)量濃度分別≤2400、≤70、≤100、≤20mg/L。出水指標滿足GB 27631-2011[9]。
分析指標有COD和氨氮、TP、TN含量等。COD用重鉻酸鉀法,氨氮含量用納氏試劑分光光度法,TP含量用連華科技測定儀檢測,TN含量用堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法[10]。
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工藝流程
廢水經(jīng)過收集管道,用泵提升進入細格柵,去除酒糟及大顆粒懸浮物,之后自流進入調(diào)節(jié)池。在2臺潛水攪拌機的作用下,快速混勻?;靹蚝蟮膹U水經(jīng)3臺自吸泵進入初沉池,進一步去除大顆粒懸浮物。經(jīng)初沉池后,廢水自流入循環(huán)池,污泥進入污泥處理系統(tǒng)。流入循環(huán)池的廢水由泵抽入IC厭氧反應器中。在厭氧反應器中,廢水與厭氧微生物充分接觸,水中90%污染物被去除,并從頂部出水,一部分流入二級A/O池,另一部分回流至循環(huán)池。流入二級A/O反應器的廢水,分別在缺氧(A1)、好氧(O1)、缺氧(A2)、好氧(O2)不同環(huán)境中進一步凈化,然后在二沉池實現(xiàn)泥水分離,污泥則由刮泥機的吸泥泵打入污泥管道,進入污泥處理系統(tǒng)。二沉池出水進入曝氣絮凝池,在空氣的攪拌作用下,廢水與藥劑充分混合,通過穿孔花墻流入三沉池。達標廢水則由排水管道排出廠外。
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主要構(gòu)筑物及設備參數(shù)
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3.1 IC反應器
IC反應器1座,圓柱體,直徑d=6.68m,高h=21m,有效容積800m3,碳鋼材質(zhì)。COD負荷8.0kg/(m3·d),高徑比3:1。IC反應器為反應器沿著污水流動方向設5個取樣口,分別為1.2、4.7、8.2、11.7、16.6m,便于在啟動和運行過程中觀察反應器內(nèi)部變化情況[11]。
IC反應器三相分離器d=6.50,h=2.3m,采用聚丙烯(PP)特殊塑料材質(zhì)。反應器出水分配罐h=6.0 m采用環(huán)氧樹脂纏繞玻璃鋼(FRP)材質(zhì)。反應器內(nèi)涂環(huán)氧煤瀝青、外涂環(huán)氧鐵紅,作防腐處理。罐體外部采用巖棉保溫,外部用彩瓦圍擋。
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3.2 一體化二級A/O反應器
一體化二級A/O反應器長×寬×高(l×b×h)=37.3m×15.4m×4.5m(超高0.5m),鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積2300m3。
一體化構(gòu)筑物包括初沉池、循環(huán)池、缺氧池A1、好氧池O1、缺氧池A2、好氧池O2、二沉池、曝氣絮凝池、三沉池,其中,二級A/O池l×b=24.9m×15.4m,有效容積1500m3,污泥COD負荷取0.1kg/(kg·d)。A、O容積比1:1,一級A/O、二級A/O容積比4:1。二沉池采用平流式,l×b=4.0m×12.7m,進水前端設置有l(wèi)×b=150mm×150mm的穿孔配水花墻。
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工程調(diào)試
采用接種馴化方法培養(yǎng)的活性污泥,可大大縮短污泥馴化時間,同時縮短調(diào)試時間[12-17]。二級A/O反應器內(nèi)接種泥取自瀘縣污水處理廠污泥脫水車間壓濾混合污泥,初次投入約4.0kg。
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4.1 IC反應器的啟動
啟動前用螺桿泵泵入IC反應器內(nèi)400m3接種污泥,根據(jù)以往調(diào)試經(jīng)驗及相關文獻分析,起始COD負荷定于0.5kg/(m3·d),體積流量qV =80m3/d,進水COD為7~8g/L[18-21]。啟動期間,進水溫度30~33℃。每天每4h進水25~28m3,體積流量qV1=6~7m3/h。強制外循環(huán)體積流量qV2=2qV1,每次間隔進水前,監(jiān)測出水COD、pH、揮發(fā)性脂肪酸(VFA)含量的變化。若進水前,出水pH≥6.80及VFA濃度≤1~2mmol/L,說明IC反應器穩(wěn)定啟動中,則繼續(xù)執(zhí)行此啟動方案。啟動方案持續(xù)34d。
啟動進行115d時,反應器底部顆粒污泥直徑0.2~2.5mm,沉降速度54~65m/h,說明已經(jīng)完成污泥顆?;?。IC反應器進、出水COD的變化。
啟動*d,COD負荷維持在0.5kg/(m3·d)左右,出水COD不斷增加,高達到4~4.5g/L;COD去除率不斷下降,跌至45%。分析有2部分原因:
1)啟動初期,反應器內(nèi)絮狀污泥仍在馴化,不能*適應水質(zhì),故對有機物的降解能力未*發(fā)揮。而且,啟動初期維持COD負荷≥0.5m3/(m2·h),出水SS含量增加,致使出水COD增加。11d后,絮狀污泥逐漸適應水質(zhì),生物活性有所增強,且此時輕質(zhì)絮狀泥大部分從IC反應器中沖走,故此時COD去除率逐步上升。
2)啟動初期,IC反應器罐內(nèi)已有約400m3的清水,前期IC反應器出水大部分是原水被稀釋后的水質(zhì),COD去除率很高。隨著進水增多,原水在罐內(nèi)所占比例變大,故出水COD逐漸增加;20d左右COD去除率明顯增加,從55%增加至73%。原因是沼氣的產(chǎn)生具有攪拌作用,使得污泥床膨化度增加,污泥與廢水接觸面積變大;34d提高負荷,每次提高,COD去除率基本都有先降后升的過程,但隨著負荷的提高,降幅程度和速率減小,升高速率變快。原因是伴隨啟動時間的推移,IC反應器耐沖擊負荷能力逐漸增強,水質(zhì)和水量變化影響逐漸降低;第94-106天,COD去除率≥85%,穩(wěn)定時可達92.4%。
第80天,COD負荷從3.5kg/(m3·d)提升至4.7kg/(m3·d)時,VFA的濃度立即從1.54mmol/L躍升至4.94mmol/L,而在第82天,pH才出現(xiàn)下降趨勢。原因是反應器內(nèi)存在由弱酸(如HCO3-鹽及銨鹽)組成的緩沖系統(tǒng),使IC反應器具有一定的抗pH沖擊能力。
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4.2 二級A/O反應器的啟動
基于小試研究結(jié)果,當污泥負荷Ns=0.1~0.2kg/(kg·d)時,系統(tǒng)對有機污染物去除率達到大。因此二級A/O反應器啟動過程中,污泥負荷保持在0.1~0.2kg/(kg·d)。
第93天,即COD負荷達到6.0kg/(m3·d)時開始。IC反應器啟動前3d,向二級A/O反應器投入接種污泥約20t。投入3/4清水+1/4原水,悶曝2.5d,使其恢復活性。2.5d后,污泥顏色呈黃褐色,土腥味,能快速沉降,且泥水界面清晰。鏡檢能清晰觀察到一些原生動物和后生動物,如鐘蟲及少量絲狀菌。此時監(jiān)測各項出水指標正常,認為反應器接種污泥成功。圖4是二級A/O出水COD變化。
93~97d,二級A/O進水COD在1.109~1.631 mg/L波動,出水COD在207~110mg/L波動,COD去除率在92%左右。原因分析:第93天,前段IC反應器剛提升至滿負荷運行,還未適應,從而反應器出水(即二級A/O進水)COD波動比較大。98~107d,IC反應器漸趨穩(wěn)定及二級A/O反應器的活性污泥逐步成熟,出水COD在60.24~80.25 mg/L波動,此時出水已達標。第108-116天,出水COD為51.03~68.34 mg/L,去除率94%~95%。
第97天,TN、NH3-N去除率有較為明顯的變化,出水TP含量變化不大。第104天,將回流體積比由200%提高到220%;第109天,控制排泥頻率,曝氣量以及活性污泥含量,改變污泥停留時間(SRT)為12d,從而提高TP的去除率。