隨著城市化的發(fā)展,酒店、賓館、商業(yè)綜合體、學(xué)校、工廠食堂的規(guī)模不斷擴大,數(shù)量不斷增多,隨之產(chǎn)生的餐飲污水中的油脂、懸浮物、固體殘渣量越來越大,傳統(tǒng)的處理方式通常是將灶臺洗滌水直接排入下水道,這在某種程度上不僅造成了“地溝油”的產(chǎn)生,而且由于油脂的凝固及污物的發(fā)酵,容易造成下水管道的堵塞、污水漫溢,污染了生產(chǎn)、生活環(huán)境,也增加了不必要的維修費用。隔油一體化分離設(shè)備
上海善本泵業(yè)制造有限公司制造生產(chǎn)智能地埋式一體化預(yù)制泵站、隔油提升設(shè)備、排污提升設(shè)備、無負壓供水設(shè)備、排污泵等系列產(chǎn)品。是一家集泵類、閥類產(chǎn)品、給排水設(shè)備設(shè)計、開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為—體的股份制合資企業(yè)。
上海善本擁有水泵測試中心,推行IS09001質(zhì)量保證體系。并開發(fā)了的單級單吸離心管道泵、無堵塞排污泵、磁力泵、便拆式雙吸泵、化工泵、齒輪油泵、消防泵、水泵控制柜、箱泵一體化設(shè)備,變頻調(diào)速恒壓供水設(shè)備、消防成套供水設(shè)備等26個系列,5000多個品種規(guī)格,年產(chǎn)量達4萬臺套以上。生產(chǎn)工業(yè)園座落于上海市金山區(qū),占地50000m2。
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。覆蓋有建筑、消防、環(huán)保、給排水、暖通、石油、化工、冶金、造紙、電氣等行業(yè)。其中夏普,金山石化、大慶油田、小浪底工程等都有善本產(chǎn)品在運行,深受用戶好評。
開拓前進的上海善本。奉行"以人為本"的理念,始終秉承"追求,走向世界"的企業(yè)宗旨,以"勇攀科技高峰,力求高質(zhì)量"為發(fā)展核心,建立了完整的管理體系和質(zhì)量控制手段。以強有力的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系,使產(chǎn)品在激烈的市場競爭中取得了主動。
我們以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)綠色環(huán)境!售后與您共建美好家園!
我們愿與合作的廠商、客戶共創(chuàng)雙贏,愿為建設(shè)一個誠信有序的市場竭盡微薄之力!
湖北省漢川市某印染產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的污水處理廠,以該企業(yè)印染廢水以及周邊部分生活污水為處理對象,原設(shè)計處理量為16000t/d。在目前日趨嚴(yán)格的環(huán)境政策下,該園區(qū)印染企業(yè)廢水排放量自2011年呈逐年降低趨勢,使得實際排放量遠小于設(shè)計排放量。此外,近年來仿真絲的興起和印染整理技術(shù)的提升,該印染園區(qū)企業(yè)大量使用PVA漿料、人造絲堿解物(主要是鄰苯二甲酸類物質(zhì))、新型助劑等,大量難降解有機污染物進入廢水中。由于企業(yè)污水處理設(shè)備的老化和未及時更新,其處理后的排水很難滿足當(dāng)?shù)毓芫W(wǎng)來水要求(COD≤200mg/L),使得該園區(qū)污水處理廠實際廢水進水水質(zhì)遠大于其原設(shè)計進水值。再者,該污水廠處理設(shè)施簡陋,部分工段的設(shè)備老化陳舊,未能得到更新,處理廢水能力下降,已不能滿足現(xiàn)有污水廠處理水量、水質(zhì)的要求。因此迫切需要對該污水處理廠進行工藝升級改造,以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。
根據(jù)園區(qū)印染企業(yè)的實際廢水排放情況,考慮未來的水量波動,對該污水處理廠進行工藝改造,并對主要構(gòu)筑物、工藝參數(shù)以及技術(shù)經(jīng)濟成本等幾個方面進行了研究,使改造后的出水水質(zhì)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A排放標(biāo)準(zhǔn),以期為同類型污水處理廠的廢水處理以及提標(biāo)改造提供工程設(shè)計經(jīng)驗。
1工程概況
1設(shè)計水量、進出水水質(zhì)以及實際水質(zhì)
該污水處理廠原設(shè)計水量為16000t/d,該污水處理廠設(shè)計進出水水質(zhì)、實際進出水水質(zhì)如表1所示。
表1進出水水質(zhì)
由表1可知,污水廠現(xiàn)有處理工藝可保證NH4+-N、TN、TP三個指標(biāo)穩(wěn)定達標(biāo)。但是印染企業(yè)所排出的廢水中COD遠高于原工藝設(shè)計進水值(COD≤200mg/L),且所排出廢水可生化性差,使得終出水COD無法滿足排放要求。因此,重點以COD為考察指標(biāo),完成該污水處理廠的工藝改造和建設(shè),以滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求。
2污水處理廠工藝系統(tǒng)的改造方案
根據(jù)該污水廠廢水水質(zhì)、水量、原有工藝設(shè)施以及排放標(biāo)準(zhǔn)要求等實際情況,決定在原有工藝設(shè)施的基礎(chǔ)上進行改造,將高級氧化段的臭氧氧化替換為類Fenton氧化,出水經(jīng)斜管蜂窩填料沉淀池沉淀以及濾布濾池過濾后排放,具體改造前后的工藝流程如圖1所示。本期改造規(guī)模為5000t/d,其中,工業(yè)印染廢水水量為3000t/d,周邊生活污水水量為2000t/d。
由圖1可知,對污水處理廠工藝改造主要從三個方面進行:(1)預(yù)處理段改變混凝條件和更換混凝劑,提高混凝預(yù)處理效果;(2)生化段增加污泥回流,保證水解酸化池污泥濃度和活性,同時向活性污泥氧化池中投加營養(yǎng)物質(zhì)以保證微生物的新陳代謝,提高生化處理效果;(3)深度處理段將高級氧化段的臭氧氧化替換為類Fenton氧化,更有效更*去除難降解COD。
預(yù)處理段
燒杯實驗發(fā)現(xiàn),采用氫氧化鈣將該污水處理廠進水pH控制在8.0~8.5,然后控制硫酸亞鐵和聚丙烯酰胺(PAM)的投加質(zhì)量濃度分別為200、3mg/L,可獲得混凝效果;在實際廢水處理過程中,可較快形成大且穩(wěn)定的礬花,沉淀時間短,出水濁度低,水質(zhì)清澈透明。表2為聚合氯化鋁(現(xiàn)有污水處理廠預(yù)處理段混凝池所用藥劑)和硫酸亞鐵對該污水處理廠廢水的處理效果,結(jié)果顯示,以硫酸亞鐵為混凝劑,PAM為助凝劑,氫氧化鈣為pH調(diào)節(jié)劑,混凝處理效果較佳。
表2絮凝劑使用條件及處理效果
生化段
(1)水解酸化池。原有的工藝中,由于水解酸化效果不理想,不能迅速降解有機物,部分難降解的大分子物質(zhì)沒有被降解為小分子物質(zhì),廢水可生化性差,以致生化段出水COD居高不下。經(jīng)過一段時間的觀察、測試發(fā)現(xiàn)水解酸化池跑泥現(xiàn)象嚴(yán)重,尤其是在下雨天,因此,為了盡快提高水解酸化池污泥濃度和活性,設(shè)置污泥泵定期將污泥從二沉池回流至水解酸化池進行污泥補充,污泥回流比為50%。水解酸化池采用脈沖式,共有兩個水解酸化池,有效容積870m3,停留時間為3.87h。
(2)活性污泥氧化池。由于污水處理廠進水的可生化性極差且氮、磷等營養(yǎng)元素缺乏,不利于活性污泥的生長,因此不僅保留了在該池前端引入生活污水的混合方式,而且還需向活性污泥氧化池中投加適合濃度的營養(yǎng)物質(zhì)來保證活性污泥的新陳代謝,同時保證出水氮磷達標(biāo)。尿素和磷酸二氫鉀的投加質(zhì)量濃度分別為90、24mg/L。氧化池有效容積2610m3,水力停留時間為6.96h,控制DO為2~4mg/L。
深度處理段
原有工藝采用臭氧氧化法對二沉池不達標(biāo)出水進行深度處理,此法對色度去除十分有效,但COD降解能力低,終出水COD為97.55~122.60mg/L,不能滿足排放要求(COD≤50mg/L)。這是因為在水溶液中,臭氧能優(yōu)先與烯烴、供電子基團(如酚、苯胺和多環(huán)芳烴等活性芳香結(jié)構(gòu))、有機硫化物和去質(zhì)子化胺類等反應(yīng),但礦化能力較差,只是把復(fù)雜的染料大分子轉(zhuǎn)化為小分子,不能*降解去除有機物,且有可能生成具有潛在致癌作用的醛類和溴酸鹽。此外,臭氧的處理成本(耗電量20kW˙h/kg)與投加量成正比,去除1mgCOD需消耗臭氧1~3mg,成本高昂,不適用于處理高濃度的有機廢水。更多相關(guān)技術(shù)文檔。
相對于臭氧氧化法,F(xiàn)enton氧化法對印染廢水中的染料去除非常有效,因為H2O2在催化劑亞鐵離子存在下能生成氧化能力很強的羥基自由基(˙OH)。
但是Fenton氧化法在實際應(yīng)用過程中存在pH適用范圍窄(必須是酸性環(huán)境),對反應(yīng)設(shè)備的防腐蝕要求偏高;H2O2利用率低,易殘留;亞鐵投加量大,污泥產(chǎn)量高,污泥處置費用高昂等問題。為此筆者采用一種基于新型氧化劑(由過氧化氫酶、過硫酸鹽、還原型谷胱甘肽等復(fù)合而成)的類Fenton氧化替代臭氧氧化法,能在亞鐵鹽催化作用下快速、持續(xù)釋放多種類自由基,包括羥基自由基(˙OH)、硫酸根自由基(SO42-)等,快速將有機物質(zhì)氧化成CO2,反應(yīng)條件較為寬松,可操作性強,無過氧化氫殘留的問題,處理成本低,亞鐵投加量低,污泥產(chǎn)量少。通過小試得出了基于類Fenton氧化法的佳控制條件:控制pH在4~6,硫酸亞鐵投加質(zhì)量濃度為120mg/L,新型氧化劑投加質(zhì)量濃度為165mg/L,再用氫氧化鈣進行中和(控制pH在7.5~8.0),后添加陰離子PAM進行助凝,PAM投加質(zhì)量濃度為1.0mg/L。在優(yōu)條件下處理實際廢水,出水COD平均去除率可達96.75%,出水水質(zhì)滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
2改造后的主要構(gòu)筑物、設(shè)備及工藝參數(shù)
經(jīng)改造后的主要構(gòu)筑物、設(shè)備及工藝參數(shù)如表3所示。
表3改造后的主要構(gòu)筑物、設(shè)備及工藝參數(shù)
3運行效果及技術(shù)經(jīng)濟分析
1運行效果
該工程于2016年8月份開始運行。經(jīng)過3個多月的調(diào)試運行后,系統(tǒng)處理效果穩(wěn)定,出水指標(biāo)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。對系統(tǒng)各單元進行為期三個月的取樣檢測發(fā)現(xiàn),在進水COD為864~1476mg/L下,預(yù)處理段、生化段、類Fenton氧化池出水COD分別為223.82~523.73、223.82~523.73、21.66~48.35mg/L,COD平均去除率分別為69.53%、75.50%、96.75%。
2效益分析
藥劑費用
(1)初沉混凝。硫酸亞鐵、氫氧化鈣、PAM分別按300、700、20000元/t計,投加質(zhì)量濃度分別為200、60、3mg/L,費用為0.06+0.042+0.06=0.162元/t。
(2)活性污泥氧化池。尿素和磷酸二氫鉀分別按2000、7000元/t計,投加質(zhì)量濃度分別為90、24mg/L,費用為0.18+0.168=0.348元/t。
(3)類Fenton氧化。硫酸亞鐵、新型氧化劑、氫氧化鈣、PAM分別按300、1500、700、20000元/t計,投加質(zhì)量濃度分別為120、165、37.5、1mg/L,費用為0.036+0.25+0.026+0.02=0.332元/t。
則藥劑合計0.162+0.348+0.332=0.842元/t。
動力費
項目總裝機容量約為300kW,運行負荷為209kW,耗電量為167kW˙h,工業(yè)園區(qū)電費按0.75元/(kW˙h),廢水處理量按5000t/d計,則動力費167×24×0.75÷5000=0.6元/t。
人工費用 隔油一體化分離設(shè)備
污水處理廠運行全職員工以9人計,人均工資按3000元/月計,則人工費用3000÷30×9÷5000=0.18元/t。
其他費用
其他費用包括自來水費和污泥運輸費兩部分。自來水費和污泥運輸費分別按0.1、0.04元/t計,其他費用合計0.14元/t。
綜上所述,水處理費用總計0.842+0.6+0.18+0.14=1.762元/t。
項目改造運行期間,實際費用遠低于原有工藝運行費用(約4元/t),隨著系統(tǒng)的穩(wěn)定,后續(xù)處理的加藥量可適當(dāng)調(diào)整,有進一步優(yōu)化空間。
4結(jié)論
(1)污水廠進水COD為864~1476mg/L,原有工藝終出水COD為120~150mg/L,出水無法達標(biāo)排放。經(jīng)提標(biāo)改造,采用以混凝初沉+A/O+類Fenton氧化為主體工藝處理該廢水,取得了良好的處理效果,終出水COD為21.66~48.53mg/L,出水指標(biāo)優(yōu)于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。
(2)初沉混凝池改用硫酸亞鐵為混凝劑,COD平均去除率69.53%,具有可較快形成大且穩(wěn)定的礬花,沉淀時間短,出水濁度低,水質(zhì)清澈透明等優(yōu)勢。
(3)深度處理改用基于新型氧化劑的類Fenton氧化法,出水COD平均去除率96.75%,具有反應(yīng)條件相對寬松、處理成本低、無殘留、產(chǎn)泥量少等優(yōu)勢。
(4)設(shè)施運行費用主要包括藥劑費、電耗和人工費用三部分,以及自來水費和污泥運輸費,經(jīng)提標(biāo)改造,該工藝廢水處理成本為1.762元/t,遠低于原有工藝運行費用。
(5)本工程的實施調(diào)試以及穩(wěn)定運行表明,改造后的工藝具有高效、簡單、經(jīng)濟等諸多優(yōu)點,能夠解決類似于湖北漢川某印染園區(qū)污水處理廠廢水處理不達標(biāo)的難題。