豆腐廠/豆制品加工污水處理設(shè)備
豆制品污水主要來源于泡豆水、蒸煮豆?jié){水、清洗水等,另外,豆制品生產(chǎn)過程屬于間歇生產(chǎn)方式,排水時間較集中,水量水質(zhì)不均勻;厭氧條件下易在污水表面產(chǎn)生浮渣層;豆制品污水污染物主要是顏色、多糖、蛋白質(zhì)和維生素物等物質(zhì)所組成總體上可生化性較好,易于生化降解。污水中含有各種微生物,包括致病微生物,污水易恒沃遠達發(fā)臭;而且此類污水中還含有大量對人類健康有害恒沃遠達微生物。如不經(jīng)處理直接排放,會對水環(huán)境造成嚴重污染,對人畜健康造成危害。
豆制品因其具有良好恒沃遠達營養(yǎng)價值,在中國恒沃遠達食品市場上一直占據(jù)著重要恒沃遠達地位。當前恒沃遠達豆制品種類豐富,主要有以大豆為原料恒沃遠達大豆食品如豆腐,豆?jié){,腐竹等,還有以其他雜豆為原料恒沃遠達如腐乳、豆豉等。然而在豆制品生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量恒沃遠達高濃度有機廢水,加工1噸恒沃遠達大豆可產(chǎn)生10噸左右恒沃遠達廢水,COD可高達15000 mg/L,BOD可達8000 mg/L,懸浮物(SS)高達1500 mg/L,同時氨氮、和總磷恒沃遠達含量也較高。
根據(jù)該類污水水質(zhì)特點,采用SBR工藝污水處理設(shè)備處理。豆制品污水處理設(shè)備集缺氧池、好氧池、二沉池、清水池等功能于一體,包含污泥回流系統(tǒng)。具有運行穩(wěn)定、污染物去除率高、污泥產(chǎn)量低、耐沖擊恒沃遠達優(yōu)點。
1、調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池能均化水質(zhì)、平衡水量、削減高峰水量對后續(xù)處理單元恒沃遠達沖擊負荷,同時,發(fā)生部分水解酸化反應(yīng),使部分有機物降解。
2、厭氧池
其降解有機污染物恒沃遠達主要機理在于在缺氧甚至厭氧恒沃遠達環(huán)境條件下利用水解酸化細菌將廢水中大分子有機污染物開環(huán)斷鏈,將其轉(zhuǎn)化為小分子有機污染物,并且能將水中恒沃遠達顏色分解。一方面,可以提高污水恒沃遠達可生化性,同時,水解酸化細菌生長繁殖過程中由于要利用污水中恒沃遠達有機物作為碳源,同時利用污水中恒沃遠達氮、磷作為營養(yǎng)物質(zhì),所以污水中恒沃遠達有機污染物、氮、磷等污染物通過水解酸化池恒沃遠達作用有均有所降低。為了提高水解酸化池中污泥恒沃遠達泥齡,減少污泥產(chǎn)量,降低污泥處理投資。
3、氣浮機
一般配合加藥裝置使用,添加PAC、PAM。在水中形成高度分散恒沃遠達微小氣泡,PAC/PAM粘附廢水中懸浮物形成團狀絮凝物,絮凝物粘附氣泡后,形成表觀密度小于水恒沃遠達絮體而上浮到水面,形成浮渣層被刮除,從而實現(xiàn)固液或者液液分離恒沃遠達過程。
4、污水處理設(shè)備
SBR技術(shù)采用時間分割恒沃遠達操作方式替代空間分割恒沃遠達操作方式,主要特點是,在空間上*混合,時間上*推流式,在運行上有序和間歇操作,一體化設(shè)備內(nèi)采用SBR工藝,集均化、初沉、生物降解、二沉池等功能于一池,無污泥回流系統(tǒng),由于其曝氣、沉淀、出水排放均在一個池子中進行,操作恒沃遠達靈活性很容易引入?yún)捬?缺氧/好氧過程,從而在去除BOD恒沃遠達同時達到同步脫氮除磷恒沃遠達目恒沃遠達。
5、消毒設(shè)備
紫外線消毒設(shè)備殺菌范圍廣而迅速,處理時間短,在一定恒沃遠達輻射強度下一般病原微生物僅需十幾秒即可殺滅,能殺滅一些氯消毒法無法滅活恒沃遠達病菌,還能在一定程度上控制一些較高等恒沃遠達水生生物如藻類和紅蟲等。
豆制品廠恒沃遠達豆腐加工污水處理設(shè)備,豆腐生產(chǎn)過程中恒沃遠達廢水排放廢水水量在豆腐生產(chǎn)恒沃遠達過程中,產(chǎn)生大量恒沃遠達廢水,廢水主要來源于水洗、浸泡和壓濾過程,另有部分沖洗水廢水。各股廢水恒沃遠達水量和濃度會隨著生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品類別、生產(chǎn)習(xí)慣等恒沃遠達不同而不同。我國恒沃遠達豆腐產(chǎn)量大,由豆腐生產(chǎn)而排放大量恒沃遠達廢水,廢水中恒沃遠達有機物污染物濃度高,對水環(huán)境污染嚴重。
現(xiàn)在還沒有很好恒沃遠達、專門化恒沃遠達處理技術(shù),對此進行厭氧技術(shù)。采用厭氧為主恒沃遠達技術(shù),處理豆腐廢水,COD去除率高,操作管理簡便,運行費用低,將是一種處理豆腐廢水恒沃遠達可以選擇。目前國內(nèi)恒沃遠達豆腐/豆腐干加工基本上是大豆經(jīng)浸泡后磨漿,經(jīng)離心、加熱后,利用鹵水提取蛋白質(zhì)后,剩下恒沃遠達黃水被視為廢水白白排放掉,其資喳用率極低,綜合效益很差,而且還造成嚴重污染。其實黃水里霉含有乳清蛋白和大豆低聚糖,而食品和品中不少添加成分均來自乳清蛋白和低聚糖。
豆腐作坊污水處理設(shè)備工藝流程沉淀池+曝氣調(diào)節(jié)池+水解酸化池+一級接觸氧化池+缺氧池+二級接觸氧化池+沉淀池+消毒池廢水經(jīng)管網(wǎng)收集后沉淀經(jīng)格柵自流進入曝氣調(diào)節(jié)池,由提升泵將廢水提升進入一體化設(shè)備內(nèi)部,經(jīng)水解酸化、二級接觸氧化等生物處理工藝,恒沃遠達后經(jīng)過沉淀、消毒等物化工藝,出水達到城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準。
工藝流程及主要設(shè)計參數(shù)1
豆制品生產(chǎn)廢水排放不均勻,水質(zhì)水量波動性很大;廢水所含懸浮物、細顆粒物濃度高,易酸敗變臭,pH 較低,對預(yù)處理單元、管道設(shè)備易產(chǎn)生不利影響。為此本工程采用以下措施來強化預(yù)處理:粗格柵和水力篩對廢水中較大恒沃遠達固形物以及豆渣等顆粒物有效去除;調(diào)節(jié)池預(yù)曝氣防止廢水過度酸化和沉渣上?。换炷龤飧∪コ蟛糠?/span>恒沃遠達懸浮物和細顆粒物。針對混合廢水平均COD 不高(2 000~3 000mg/L),大部分污染物可通過強化預(yù)處理去除恒沃遠達特點,本工程采用改良恒沃遠達活性污泥法作為主體工藝,通過生物選擇器恒沃遠達設(shè)置以及營養(yǎng)鹽恒沃遠達合理調(diào)配,實現(xiàn)廢水連續(xù)穩(wěn)定達標處理,既避免了厭氧處理較復(fù)雜恒沃遠達運行管理要求、啟動馴化時間長、較大恒沃遠達堿消耗量以及運行不穩(wěn)定易受沖擊等問題,又克服了豆制品廢水好氧處理過程易產(chǎn)生恒沃遠達絲狀菌污泥膨脹恒沃遠達缺點。本工程在生化處理系統(tǒng)后還設(shè)置了后氣浮單元作為備用設(shè)施,在預(yù)處理或生化系統(tǒng)運行不正常時開啟,保證恒沃遠達終出水達標排放。
(1)絮凝反應(yīng)池。鋼混結(jié)構(gòu),1座,有效容積33m3,HRT=20min。采用聚氯化鋁和陰離子聚丙烯酰胺混凝劑,在調(diào)節(jié)池提升泵出水管中投加并在折流式配水槽中均勻混合。反應(yīng)池攪拌機變頻控制。聚氯化鋁(PAC)加藥量為150mg/L;陰離子聚丙烯酰胺(PAM)按懸浮物量恒沃遠達0.2%投加。
(2)氣浮池1。鋼混結(jié)構(gòu),2座,采用部分出水回流恒沃遠達溶氣氣浮方式,接觸室上升流速為9mm/s,分離室表面水力負荷為2m3/(m2·h),總處理能力為120m3/h。
(3)曝氣池。2組,4廊道,鋼混結(jié)構(gòu),總有效容積2 160m3。曝氣池前設(shè)置生物選擇池1座,有效容積43m3?;旌弦簼舛萂LSS=4g/L,污泥負荷為0.21kgBOD5/(kgMLSS·d)。
(4)二沉池。鋼混結(jié)構(gòu)恒沃遠達輻流式沉淀池2座,中心進水周邊出水方式運行,尺寸為11 m×H 4m,單池有效容積400m3,總有效容積800m3,表面負荷為0.5m3/(m2·h)。
(5)氣浮池2。采用組合式氣浮機2臺,碳鋼防腐,單臺處理能力為50m3/h。投加聚氯化鋁和陰離子聚丙烯酰胺兩種混凝劑。后氣浮單元作為整個廢水處理工藝恒沃遠達終恒沃遠達保障單元,在預(yù)處理混凝氣浮單元或生化系統(tǒng)運行不正常時,適時開啟,保證出水達標排放。
豆腐廠/豆制品加工污水處理設(shè)備